一、實驗目的
長隆科技通過實驗室模擬現(xiàn)場處理工藝,分析現(xiàn)處理工藝的處理成本,再通過藥劑和方案的優(yōu)化,綜合分析方案優(yōu)化后的藥劑成本和廢渣的處理成本.以期達到降低處理成本和簡化處理工藝之目的。我公司秉承“為客戶降成本,與客戶共發(fā)展”的理念,展開以下試驗。
二、實驗準備
廢酸水, 10%片堿溶液(NaOH含量96%,天工)、1‰聚丙烯酰胺溶液、10%復合堿溶液、10%石灰溶液、定性濾紙等。
三、實驗過程
3.1.1分別取100mL水樣盛裝于編號為1、2、3的150mL的燒杯中。
3.1.2分別向燒杯中投加片堿溶液、石灰溶液、復合堿溶液,調(diào)節(jié)pH值為7.5,記錄投加量,換算成投加濃度分別為:2300ppm、6500ppm、2350ppm。
3.1.3投加適量的聚丙烯酰胺溶液,觀察其沉淀速度等實驗現(xiàn)象。實驗數(shù)據(jù)記錄見下表-1。
3.2.1取100mL平行水樣盛裝于150mL的4#燒杯中,分別向4#投加2000ppm片堿和1000ppm石灰水,反應(yīng)終點pH值控制為7.5。
3.2.2投加適量的聚丙烯酰胺溶液,觀察其沉淀速度等實驗現(xiàn)象。實驗數(shù)據(jù)記錄見下表-1。
3.3.1取100mL平行水樣盛裝于150mL的5#燒杯中,分別向5#投加2000ppm片堿和1350ppm復合堿,反應(yīng)終點pH值控制為7.5。
3.3.2投加適量的聚丙烯酰胺溶液,觀察其沉淀速度等實驗現(xiàn)象。實驗數(shù)據(jù)記錄見下表-1。
3.4.1取100mL平行水樣盛裝于150mL的6#燒杯中,分別向6#投加1000ppm石灰和2030ppm復合堿,反應(yīng)終點pH值控制為7.5。
3.4.2投加適量的聚丙烯酰胺溶液,觀察其沉淀速度等實驗現(xiàn)象。實驗數(shù)據(jù)記錄見下表-1。
表-1實驗數(shù)據(jù) |
|||||
編號 |
加藥濃度 |
渣量(絕干)/g |
|||
片堿/ppm |
石灰/ppm |
復合堿/ppm |
PAM/ppm |
||
1 |
2300 |
/ |
/ |
2 |
0.1625 |
2 |
/ |
6500 |
/ |
2 |
0.7528 |
3 |
/ |
/ |
2350 |
2 |
0.1958 |
4 |
2000 |
1200 |
/ |
2 |
0.3123 |
5 |
2000 |
/ |
1350 |
2 |
0.1856 |
6 |
/ |
1200 |
2050 |
2 |
0.3231 |
實驗數(shù)據(jù)只對本次的水樣負責
四、數(shù)據(jù)分析
通過以上實驗數(shù)據(jù)結(jié)合生產(chǎn)實際,對生產(chǎn)化工原料成本消耗,以及污泥處理費用做簡單分析,長隆科技工程師做出分析見表-2(略)。
五、結(jié)論
5.1通過對現(xiàn)場的了解,現(xiàn)場的處理工藝最接近編號4的處理方案,我司的處理方案可參照編號3的處理方案。對比分析成本,按貴公司現(xiàn)采購片堿價格約為復合堿價格的3倍及表1中所顯示產(chǎn)生的廢渣量的處理成本分析。我司的處理成本比現(xiàn)有工藝成本成本下降29.6%。
5.2從成本分析表中,不難發(fā)現(xiàn),除了藥劑成本外,費用較大的就是廢泥渣的處理,通過現(xiàn)場取樣發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場樣品的含水率為58%,根據(jù)經(jīng)驗,單獨使用長隆科技復合堿取代片堿和石灰,處理后的污泥壓濾后含水率小于50%。
5.3通過現(xiàn)場的了解,結(jié)合現(xiàn)場處理工藝,貴司現(xiàn)在采用曝氣攪拌方式,使用石灰處理廢水不僅渣量較大,而且渣容易沉積在池底,導致清理頻次較高,增大了工人的勞動強度。使用我司復合堿就能杜絕這種情況的發(fā)生,因為,我司復合堿有效成分含量超過95%,不溶物極少。
基于以上的分析,如使用我司的復合堿取代液堿和石灰的加藥方案,無論從技術(shù)上還是從成本上來分析,都是可行的。
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